摘要:本文介紹了某煉鋼廠對(duì)供水系統(tǒng)的要求,分析了傳統(tǒng)的供水系統(tǒng)存在的缺陷。為了從根本上解決長(zhǎng)期存在的問題.提高系統(tǒng)的安全性和經(jīng)濟(jì)性,采用PLC與變頻器構(gòu)成的恒壓變頻供水系統(tǒng)來進(jìn)行改造,改造后效果良好,供水系統(tǒng)安全、穩(wěn)定。
0引言
為了保持衡陽(yáng)鋼管有限公司煉鋼分廣的煉鋼循環(huán)供水系統(tǒng)供水的穩(wěn)定性,通過75kW6臺(tái)水泵(3開3備)加壓供水和700t事故水塔連網(wǎng),作為穩(wěn)定該區(qū)域水壓之用,同時(shí),作為線路突發(fā)性故障停電時(shí)提供備用循環(huán)水。原系統(tǒng)采用多泵定速運(yùn)行,節(jié)流調(diào)節(jié)流量,以達(dá)到水壓恒定。這種方式在運(yùn)行中存在以下問題:
1)由于靠節(jié)流調(diào)節(jié)且動(dòng)作頻繁,運(yùn)行中常發(fā)生調(diào)節(jié)閥門卡澀、漏流和機(jī)構(gòu)損壞等故障而不能正常運(yùn)行。
2)由于靠人工操作,存在調(diào)節(jié)滯后,整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定性不變,自動(dòng)化程度低,使事故水塔的溢水管經(jīng)常排水造成水資源浪費(fèi)。
3)泵定速運(yùn)行,不僅造成電能的浪費(fèi),而且由于泵長(zhǎng)期高速運(yùn)行,易使軸承損壞,影響泵的使用壽命。
4)多年來事故水塔的水位(即貯水量)不能得到可靠保證,曾出現(xiàn)了突發(fā)性電網(wǎng)故障。由于事故當(dāng)時(shí)水塔的貯水量大約為200t左右,造成煉鋼電爐損壞,給工廠帶來了直接和間接的損失。因此,為了使事故水塔既能保持高水位,同時(shí)又為煉鋼循環(huán)水提供恒壓供水,因而對(duì)加壓泵房的水泵電機(jī)的控制系統(tǒng)進(jìn)行改造就顯得非常重要。
1改造方案及系統(tǒng)的構(gòu)成
1.1改造方案
1)用兩套CIMR-G5A75kW日本安川公司的變頻器和壓力傳感器,分兩組(1用1備)控制6臺(tái)水泵電機(jī),使水泵的出水壓力恒定在0.42MPa。
2)用日本三菱公司的FXON-40MR的PLC作為控制單元,實(shí)現(xiàn)水泵的自動(dòng)化控制,水泵之間的自動(dòng)化切換和閥門的自動(dòng)開關(guān)等,可以大幅度提高設(shè)備的自動(dòng)化水平和可靠度。
3)采用泰隆集團(tuán)的MTPLC-5型超聲波流量計(jì)作為流量傳感器。
1.2系統(tǒng)構(gòu)成
系統(tǒng)構(gòu)成見圖1。
變頻器是調(diào)速核心設(shè)備。其主要作用是,通過改變輸出電源頻率而對(duì)電機(jī)、水泵實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速,達(dá)到隨用水量變化而自動(dòng)調(diào)節(jié)電機(jī)、水泵轉(zhuǎn)速,使管網(wǎng)保持恒壓的目的。另外,系統(tǒng)通過軟硬件實(shí)現(xiàn)過壓、過流、過熱等較齊全的保護(hù)功能,以及對(duì)電機(jī)實(shí)施熱啟動(dòng)。每臺(tái)水泵均具有變頻、手動(dòng)等操作功能。
2工作原理
煉鋼循環(huán)供水系統(tǒng)要求恒壓,事故水塔要求貯水量為700t。當(dāng)水塔塔底管網(wǎng)壓力等于0.38MPa時(shí),水塔的最高水位就是38m。此時(shí),事故水塔的貯水量就是700t。因而,系統(tǒng)采用PLC為控制核心,通過管網(wǎng)上的壓力傳感器的壓力信號(hào)4~20mA,送到數(shù)字PID控制器,進(jìn)行PID運(yùn)算,控制變頻器的輸出頻率來調(diào)節(jié)水泵電機(jī)轉(zhuǎn)速,自動(dòng)適應(yīng)水量變化。
本控制系統(tǒng)共2套(1備1用),每套控制3臺(tái)性能相同的水泵,其中總有1臺(tái)處于變頻器調(diào)速狀態(tài),而其他則為工頻恒速運(yùn)行或停機(jī)狀態(tài)。水泵電機(jī)啟動(dòng)由變頻器軟啟動(dòng)。PLC控制接到啟動(dòng)信號(hào)后,將首先判別變頻器是否有0Hz信號(hào),以此保證電機(jī)從0Hz開始啟動(dòng),整個(gè)啟動(dòng)過程無沖擊電流。水泵電機(jī)的運(yùn)行切換,是根據(jù)設(shè)定的壓力與壓力傳感器測(cè)定的現(xiàn)場(chǎng)壓力差A(yù)P來控制的。當(dāng)AP>0時(shí),提高變頻器的輸出頻率,使變頻泵轉(zhuǎn)速加快,實(shí)際水壓提高。當(dāng)AP<0時(shí),則降低轉(zhuǎn)速,使實(shí)際的壓力減小,經(jīng)過多次調(diào)整直至AP=0。實(shí)際壓力在設(shè)定壓力附近波動(dòng),保護(hù)壓力恒定。采用PID控制,可以減小控制誤差和縮短關(guān)系穩(wěn)定時(shí)間。為了減少切換時(shí)的電流沖擊,當(dāng)變頻器輸出頻率達(dá)到50Hz時(shí),才可切換至電網(wǎng)?,F(xiàn)以1號(hào)控制柜為例,水泵啟動(dòng)、切換流程圖見圖2。
如果實(shí)際壓力太小,某臺(tái)調(diào)速泵調(diào)整到50Hz,運(yùn)行供水仍不足以使AP=0,則該臺(tái)變頻泵切換為工頻,使下一臺(tái)泵為變頻工作。如果實(shí)際壓力過大,本臺(tái)調(diào)速泵調(diào)整到頻率最小運(yùn)行,f在(5~10Hz)仍不足以使AP=0,則關(guān)閉上次轉(zhuǎn)換成工頻的水泵,再進(jìn)行調(diào)整。這樣,每臺(tái)水泵都在工頻和變頻之間切換,做到先開先停,后開后停,各泵均衡運(yùn)行,合理利用資源,延長(zhǎng)泵的使用壽命,減少維護(hù)量和維護(hù)費(fèi)用。
3結(jié)束語(yǔ)
在調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn),由于切換時(shí)接觸器吸合和釋放存在著延時(shí),水泵電機(jī)在切換至電網(wǎng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生電流沖擊,可適當(dāng)使切換頻率大于50Hz,這樣可盡量減少?zèng)_擊電流。本系統(tǒng)在煉鋼分廠運(yùn)行至今有一年,實(shí)踐證明,系統(tǒng)運(yùn)行可靠、穩(wěn)定,確保了事故水塔的貯水量達(dá)到650~700t。為安全生產(chǎn)提供了良好的水資源,同時(shí)很大程度上降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。由于采用變頻技術(shù),節(jié)能效果顯著,年節(jié)約電費(fèi)約8萬元。由于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,溢流管不會(huì)因排水而浪費(fèi)自來水,年節(jié)約自來水費(fèi)約1萬元。因此,從節(jié)能和改善勞動(dòng)環(huán)境上看,此系統(tǒng)具有很大的推廣價(jià)值。
作者:陸秀令,陽(yáng)小文
參考文獻(xiàn)
1陳立軍.PLC控制恒壓變頻供水系統(tǒng)在熱網(wǎng)補(bǔ)水中的應(yīng)用.自動(dòng)化與儀表,2002(2)
2鐘肇新,彭侃,可編程控制器原理及應(yīng)用.廣州:華南理工大學(xué)出版社,2001
本文地址:http://333sihu.com/hyzx/730.html
-
有智能分層視鏡的資料嗎
-
我司需上一批智能分層視鏡,請(qǐng)回電/先短信通知
-
能舉例說明如何校驗(yàn)絕對(duì)壓力變送器有嗎?
量程 0~1000mbar ABS 如何校驗(yàn)?
歡迎致電我司技術(shù)
-
SFSD20有具體尺寸嗎
與SFSD23尺寸一致,只是接頭不同。
-
怎么選流量計(jì)呢,需要知道哪些參數(shù)
流量計(jì)的選型,需要知道測(cè)量的介質(zhì)、溫度、壓力以及安裝方式,然后就知道使用哪種流量計(jì)比較合理了。
-
電磁流量計(jì)為什么不可以測(cè)量不導(dǎo)電的介質(zhì)呢?
電磁流量計(jì)是根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律進(jìn)行流量測(cè)量的流量計(jì),通過切割磁力線來測(cè)量液體的流量的。
-
由于氧化的柴油粘污在玻璃面板上,導(dǎo)致無法看清液位,應(yīng)該怎么辦
您好!已轉(zhuǎn)技術(shù)聯(lián)系您。